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炉前工

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2008年9月6日0:40分,5#高炉出现煤气流中心管道,炉顶温度在2分钟之内从300℃急剧升至超过1000℃,当班工长采取炉顶打水、开炉顶氮气等降温措施无效,为避免烧坏煤气除尘布袋,对煤气进行紧急放散。由于炉顶煤气的压力、温度都比较高,煤气放散后起火燃烧,并夹杂一定的水汽,产生爆震,烧坏炉顶南放散管密封圈、油缸接近开关线路等,致使在1:05分顶温下降至400℃以下时无法正常引瓦,待出完铁后休风52min更换南放散阀密封圈。上述5#高炉煤气放散事故存在什么问题?简述处理及教训。

正确答案: 1、由于原燃料质量波动,5#高炉煤气流分布不稳,出现较大的煤气流管道,是本次事故的主要原因。
2、在发生管道前有一定征兆,0:20分开始高炉风压较高,达360Kpa—365Kpa,而5#高炉要求风压为≤355Kpa,工长未认真严格执行有关操作规定。
3、出现管道后,顶温迅速升至1000℃以上,工长立即采取紧急放散措施以保护干法除尘布袋,有效制止了一起布袋大面积烧损的严重生产事故。但顶温下降后,工长引煤气时发现炉顶放散阀不能动作,未采取捅液压电磁阀的方法关炉顶放散阀,炉顶煤气燃烧时间较长,致使放散管密封圈烧坏翘起,被迫休风处理。
4、当班工长经验不足,手动进行炉顶打水,顶温下降后未及时关闭,致使炉顶多打水30min(约25吨)。
处理及教训:
1、当班工长应认真操作,煤气流分布不稳出现管道征兆时,应适当降低风压,并做好炉顶打水准备。出现煤气流管道,顶温急剧升高时,应迅速减风、开炉顶打水,并尽快下料。如管道气流比较严重,必要时可放半风,紧急切瓦,以保护干法除尘布袋为第一原则。遇控制线路烧坏或停电等原因炉顶放散阀无法打开时,可捅液压电磁阀进行操作。
2、顶温下降至安全水平,应尽快引瓦。5#高炉放散阀为钢性密封,在密封圈烧坏但未翘起不影响阀盖动作时,可正常引瓦。
答案解析:
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