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炉前工

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9月30日夜班4时40分,3#高炉当班工长发现11#风口小套漏水大,快断水,通知铁调配铁水罐准备出铁,组织炉前准备出铁。4时46分通知风机房汽机减风100kpa,4时48分热风压力150kpa时(电脑显示值)听到6#风口“嘭”一声,工长发现6#风口直吹管烧穿,渣铁喷射出,铁滴喷到3#炉值班室窗户,上部玻璃坏了一块,熔化6#中套表面一个长100mm、宽40mm的洞,由于6#风口离放风阀手轮较近,工长决定通知3#热风炉用废气阀、烟道阀、放风后,紧急休风程序操作,同时停喷煤、停止富氧。 上述3#高炉风口灌渣事故存在什么问题?简述处理及教训。

正确答案: 1、由于焦炭库存紧张,3#高炉用4#线底料,粉率高,炉况频繁塌料,炉缸产生呆滞堆积,导致30日夜班4时40分烧坏1#风口小套,是这次事故的导火线。
2、29日中班20时39分烧坏13#风口小套,复风后慢风作业,炉温、渣碱度偏高。
3、当班工长和见习工长在发现11#风口小套漏水大,通知减风的幅度过大,离第三炉铁堵口时间4时15分还有30分钟,炉缸积存渣铁有40吨,导致炉内压力瞬时大于热风压力,炉腹下部有发生塌料,渣铁从炉缸被溅起喷出风口烧坏6#风管,是这次事故的处理不妥当的一方面原因。
4、从电脑显示热风压力和冷风流量看,风机房排风时速度快,排风量大,4时48分热风压力150kpa,冷风流量只有150m3/min,到4时50分冷风流量又加回到504m3/min,导致瞬间冷风流量骤然下降,进风量太小,下部塌料。
处理及教训:
1、加强培训工作,提高工长的预防事故的能力,当通知风机房减风降压时,要说明快一些还是缓慢一些降压,根据具体情况掌握好。
2、在今后小套漏水时,在堵口20分钟后,炉缸贮存渣铁有20吨时,不准减风幅度大于50kpa,要等待打开铁口基本出净渣铁再继续降压操作到50~60kap,大喷吹铁口后再进行休风操作,防止风口灌渣灌铁,从而避免事故扩大化。
3、若高炉操作有减风时,要将调节炉顶煤气压力的高压阀组由自动改为手动操作。
4、加强对原燃料质量的跟踪反馈信息,当炉况不顺,频繁塌料时要采取综合措施,制止连续频繁塌料而导致的连续烧风口现象。
答案解析:
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